DOI:10.19392/j.cnki.1671 ̄7341.201935118
科技风2019年12月
某汽轮机主油泵断轴事故的诊断与处理
王传军
天津蓝巢电力检修有限公司 天津 300380
摘 要:针对某机组断轴的问题ꎬ通过现场检查全面综合的分析了故障的原因ꎬ并总结了相应的预防措施ꎬ为快速的判断机组问题积累了宝贵经验ꎮ
关键词:汽轮发电机ꎻ主油泵ꎻ危急遮断轴ꎻ轴头断裂 汽 、冲动冷凝式汽轮机某机组25MW双抽凝汽式汽轮机为高压[1]泵泵轴和危急遮断轴断裂和前箱杂音等问题ꎮ针对该机组运行过程中出现的主油、单缸、单轴、双抽ꎬ进行综合分析与诊断ꎬ并提出了准对性的预防措施ꎬ为解决同类问题提供参考和借鉴1机组概况
ꎮ
本机组有两个径向椭圆轴承ꎮ推力轴承与前轴承组成了径向推力联合轴承ꎬ它安装在前轴承座内ꎬ前轴承为具有球面结构的椭圆轴承ꎬ后轴承为二层圆柱面结构的椭圆轴承[2]ꎬ支承在后气缸上轴承座中2ꎮ
2.现场检修情况油泵下部调整垫片进行加工6月份对机组进行中修1主油泵检修
ꎬ抽发电机转子ꎬ启动运行2天ꎬ复查主油泵并对主ꎬ主油泵泵轴轴头断裂、危急遮断轴断(图1、图2)ꎮ
2.图1注油泵轴断 图2危急遮断轴断厂家加工危急遮断轴2危急遮断轴检修
ꎬ回装、运行现场巡检发现声音异常ꎬ从前箱外部听里面有嗡嗡声ꎮ(后来分析原因为前箱底部悬空ꎬ主油泵运行受力ꎬ底部不接触造成)因锅炉需要检修ꎬ气源不够停机检修打开前箱M10的内六角螺栓全部切断ꎬ发现连接主油泵对轮的前面护板8个2.ꎬ联轴器连接齿崩断(图3ꎬ图4)ꎮ
该主油泵多次出现问题3前箱检查
ꎬ之前总以为是主油泵泵轴设计不合理ꎮ最后在前箱左面压销处塞尺检查发现有1毫米多的间隙ꎮ分析前箱下部定位键槽卡涩ꎬ造成运行中前箱膨胀不畅ꎬ使得前箱前面抬起ꎬ主油泵中心多次调整ꎬ中心便离基准较大ꎬ造成主油泵整体悬空受力下沉2.ꎬ联轴器运行受力(图3ꎬ图4)ꎮ
检修过程中发现前箱下部及台板平面锈迹斑斑7月4机组大修
3号ꎬ决定对机组大修ꎬ抽前箱处理前箱下部底部键ꎬ并没有发现中ꎮ间键槽明显的卡涩(图5)ꎮ清理干净ꎬ摸红丹粉ꎬ压接触ꎬ发现南侧接触较好ꎬ北侧没有接触并且有25丝的间隙ꎮ台板下部接触情况:高压缸ꎬ前部立销ꎬ5丝不入ꎮ缸体解体后气封平面间隙ꎬ一侧大一侧小[3ꎬ4]ꎮ
图3台板下部接触情况
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3图4齿轮断齿 图5台板锈迹3.检修分析
气缸平面1气缸剖面与气封间隙问题
、气封间隙一侧大一侧小的原因有三:(1)缸体前后立销ꎬ间隙大ꎻ(2)导气、抽气支吊架存在不合理的受力ꎬ使缸体单侧受力ꎻ(3)缸体变形ꎮ现场查实:a.前后立销ꎬ间隙5丝不入符合设计要求ꎻb.对下部支吊架进行检查没有发现吊架变形受力不均的现象3.[5]ꎮ
前箱底部及台板锈蚀严重2前箱底部键ꎬ卡涩
ꎬ清理完着色检查发现ꎬ底部键槽两侧接触面靠炉侧有接触ꎬ另一侧有25丝的间隙ꎮ前箱底部锈蚀的原因主要是前气封漏气ꎬ形成水滴流入前箱底部ꎮ前箱一侧有间隙ꎬ应该是缸体单侧受力ꎬ前猫爪符合分配不均ꎬ应该重新进行符合分配4ꎬ它是造成断轴的主要原因ꎮ
4.预防措施
主油泵轴与套前段圆周有1把设计理念理解透
2毫米的间隙ꎬ正常泵轴与轴套应该有2 ̄5丝的过盈ꎬ这也是大家当时分析轴头断裂ꎬ中心变化的主要判断方向4.ꎬ机组定期检修一年一小修2机组定期检修
把大家引入到一个误区ꎮ
、二年一中修、四年一大修ꎬ每台机组每大修三到四次后ꎬ要把前箱底部ꎬ键及键槽的检查列入检修计划ꎮ(这个机组有3年没进行过小、中修)每次小修或中修ꎬ把缸体滑销ꎬ安排清理检查1次ꎬ看是否有异常ꎮ每次检修ꎬ做一下缸体的符合分配5[4ꎬ5]ꎮ
ꎬ结合缸体中分面水平进行调整使其符合设计要求运行造成的(1)结论
机组发现断轴问题不要简单判断为由于中心不正长期ꎻ一定是受到一定外力ꎬ多从缸体外部找原因ꎬ检查支架、底座、管道、滑销行中机组转速突降到(2)对于注油泵设计在前箱中与主轴连接的机组ꎻ
0ꎬ润滑油压出现大的波动ꎬ润油泵启动时ꎬ如果运发电机出现逆功率ꎬ机组跳停ꎬ可以准确的判断是轴头断裂ꎮ
参考文献[1]施维新:
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ꎬ等.汽轮发电机轴承振动超标原因分析及解决措施[J].电力安全技术ꎬ2018ꎬ20(9):[J].[[机电工程技术4]倪秋华ꎬ高伟5]王高峰.汽轮发电机振动异常诊断及处理ꎬ2018.对某台抽汽式汽轮发电机的动平衡调试24 ̄28.
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作者简介:王传军(1971 ̄)ꎬ山东阳谷人ꎬ高级技师ꎬ主要从事汽机安装与维修工作ꎮ
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